• Bis zu 40 Prozent höhere Energie-Effizienz
• Rekord-Produktion und Millionen-Einsparung
• Neue Schmelzanlagen in Betrieb

Große Auszeichnung für den Standort Hannover: Die Trophy für das beste Ergebnis im Konzern bei der Umsetzung von Umweltmaßnahmen 2015 ging jetzt an die Gießerei. Wesentliche Gründe: Höhere Energie-Effizienz, neue umweltschonende Anlagen und Millionen-Einsparungen bei gleichzeitiger Rekordproduktion. Gießerei-Leiter Dr. Raimund Rösch nahm die Auszeichnung (Kategorie: Umwelt/Energie/CO2-Reduzierung) jetzt auf dem 18. Konzernforum „Optimierung Produktion“ in Wolfsburg von Wolfram Thomas, Leiter Produktion Konzern, entgegen.

„Wir sind stolz, diese Auszeichnung zu erhalten. Sie würdigt unsere Leistungen und unser Streben, die Umweltschutzmaßnahmen entscheidend voranzutreiben. Die Auszeichnung ehrt uns besonders, da wir die Verbesserungen bei erheblich gesteigerter Produktion erzielt haben. Außerdem sparen wir durch das Maßnahmenpaket jährlich mehrere Millionen Euro. Das alles gelingt nur mit einer motivierten, engagierten Mannschaft, die als Team solche Spitzenleistungen erbringt“, erklärte Rösch.

Gießerei mit Rekord

• Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Energieeffizienz um 26,4 Prozent verbessert
  werden: So wurde das Produktionsvolumen (Zylinderköpfe, Fahrwerksteile,
  Gussknoten, Zylinderkurbelgehäuse und Motorgehäuse für Elektromotoren) im
  Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent auf 38.311 Tonnen gesteigert.
  Gleichzeitig musste dafür aber nur 11 Prozent mehr Energie aufgewandt werden.

• Im Vergleich zum Jahr 2010 liegt die Effizienzsteigerung sogar bei gut 40 Prozent.
  Für die Gießerei wurde im Jahr 2015 absolut 2.400 MWh weniger Energie benötigt
  (-1,4 Prozent), um 65 Prozent mehr Gussteile zu fertigen.

Die Erfolgsfaktoren

• Modernisierung der Schmelzerei: In den Jahren 2014/2015 wurde erheblich in
  Modernisierungen der Schmelzerei investiert. Durch den Austausch zweier alter
  Ofenlinien wird der Erdgasverbrauch im Vergleich zu den Altanlagen um knapp
  40 Prozent gesenkt. So können mit der neuen Schmelzerei in Hannover jährlich
  rund 18.600 MWh Energie bzw. 7.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Außerdem
  entsteht rund 70 Prozent weniger Materialverlust.

• Neues Kippgießverfahren: Es gewährleistet eine günstigere Wärmeverteilung,
  verringert die zu schmelzende Menge an Aluminium und damit auch die
  Schmelzenergie. Über 4.100 MWh lassen sich durch dieses Gießverfahren jährlich
  einsparen.

• Umweltfreundliche Kernherstellung: Anorganische Bindemittel ersetzen
  herkömmliche organische Bindemittel auf Harzbasis im Kernherstellungsprozess.
  Der Vorteil: keine Schadstoffemissionen und Gerüche mehr. Somit werden
  Geruchsimmissionen in der Nachbarschaft vermieden, zudem bedeutet dieses
  Verfahren weniger Energieaufwand.

Zielvorgaben erfüllt

Diese und andere Maßnahmen führten dazu, dass die Gießerei Hannover bereits 2015 die Zielvorgaben des Volkswagen-Umweltprogramms erfüllt hat. Unter der Bezeichnung  ‚Think Blue.Factory‘ arbeiten seit 2010 alle Produktionsstandorte der Marken Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge daran, die fünf Schlüsselindikatoren Energieverbrauch, Wasser, Abfall, CO2- und Lösemittel-Emissionen bis 2018 um 25 Prozent zu verbessern.